赵四仔细观察着这台庞大的希斯车床:冷却液残留的气味、地面油渍的痕迹、操作面板上各开关旋钮的位置、还有主轴端部与卡盘联接处的细微状态… 厂里一位老师傅介绍了故障发生经过和已做的排查:“…齿轮箱打开检查了没问题。
电机也测了电流平稳。
就是一开车主轴转动就不顺畅低速时一顿一顿速度起来后整个床身都跟着抖干出的活全是波纹…” 王工示意开车试试。
操作工合上电闸启动主轴电机。
低沉嗡鸣声中主轴缓缓旋转果然肉眼可见其转动并不平滑有轻微的卡滞和跳动。
速度稍一提升床身便开始传来令人不安的低频振动。
“停!”王工摆手。
他凑近主轴前端仔细倾听又用手背感受箱体的振动。
“李工查一下液压站压力表和滤芯。
” 李工程师立刻带人去找液压系统。
郑老师拿出随身带来的便携式测振仪贴在主轴箱不同位置测量数据。
赵四则更关注静压系统。
他根据脑海中的知识询问厂里技术人员:“静压供油路是独立的吗?压力是多少?最近一次换油是什么时候?滤芯更换周期?” 厂里工程师翻出维护记录:“是独立供油系统。
压力设定在60公斤。
油是三个月前换的苏联原装油滤芯…滤芯好像到期没换因为没备件了…” 赵四心里一沉。
王工显然也听到了眉头紧锁。
这时李工程师回来报告:“液压站主压力正常但静压支路的压力表指针有轻微摆动!滤芯型号老旧而且看样子很久没换了!” 郑老师也给出了数据:“振动频率以工频及其倍频为主伴有高频成分符合流体激振和机械摩擦混合特征。
” 几个人交换了一下眼神。
王工沉声道:“问题很可能出在静压系统!油液清洁度不够滤芯堵塞或失效导致节流器局部堵塞供油不均油膜厚度不稳定甚至局部干摩擦!” “拆!”他果断下令“停机排空静压油路重点检查滤芯和主轴前端的节流器!赵四你负责记录拆检全过程特别是节流器的结构和状态!” “是!”赵四立刻拿出笔记本和相机(革办特意配发的工具)。
车间里立刻忙碌起来。
技术工人上前开始按规程拆卸复杂的油路管线和主轴端盖。
赵四紧跟在一旁目不转睛地观察每一个步骤不断记录、拍照。
当最后一道防线——精密的毛细管节流器组被小心拆下时问题暴露了:几个节流孔边缘附着着细密的金属碎屑和胶质物几乎半堵! “找到了!”王工指着那小小的零件语气笃定“就是它!油脏了滤芯没顶住杂质堵了节流孔各油腔压力失衡油膜刚度下降甚至局部金属接触!” 病因找到解决方案立刻清晰:彻底清洗油箱、油路、更换所有滤芯、清洗节节流器、更换符合标准的新油… 但新的问题来了:厂里没有德国原厂的滤芯备件苏联的替代滤芯精度不够而清洗节流器需要极精细的操作和超洁净的环境。
“滤芯怎么办?”刘科长脸色发白“临时从国外订起码一个月!” 所有人都看向专家组。
王工沉吟片刻看向赵四和郑老师:“小赵小郑你们俩琢磨琢磨这滤芯有没有可能我们自己想办法临时解决一下?或者在清洗和换油环节上加倍小心弥补滤芯精度的不足?” 赵四看着那结构精巧却布满污垢的节流器又想起手册编写中提到的各种应急处理思路以及系统赋予的清晰原理图一个大胆的想法冒了出来。
“王工刘科长”他抬起头目光专注“原装滤芯一时没有我们可以尝试做一个高精度的临时冲洗方案!” “先用高精度滤网对油液进行离线循环过滤确保新油绝对洁净。
然后在静压系统回油口前加装一个临时的、由多层高目数不锈钢滤网叠合而成的精密过滤器作为最后一道防线并缩短首次换油周期严密监控油液清洁度。
” “同时清洗节流器时我们可以制作一个简易的超声波清洗槽用汽油和航空煤油混合液作为清洗介质确保微米级孔道的彻底清洁。
” “这样双管齐下应该能最大限度保证修复后的系统短期内的可靠运行为我们争取寻找或试制合格滤芯的时间。
” 他的提议条理清晰措施具体听得众人眼睛一亮。
“超声波清洗槽?”郑老师推了推眼镜“这想法好!实验室常用但车间里…” “原理不复杂。
”赵四快速在笔记本上画了个草图“需要一个高频振荡器换能器可以用压电陶瓷片改制清洗槽用不锈钢饭盒就能做!厂里电修车间应该能找到材料!” 王工当机立断:“好!就按小赵的思路办!刘科长立刻安排人配合!李工你负责油路清洗和临时过滤器的制作安装!小郑你协助小赵搞那个超声波清洗器!立刻行动!” 这章没有结束请点击下一页继续阅读!。
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